選礦知識

某難選高磷赤褐(hè)鐵礦的選礦新(xīn)工藝研究

時間:2017-03-10 21:01:21 來源:本站

1、礦石性質(zhì)

雲南某鐵礦(kuàng)石的(de)主要礦物為(wéi)赤鐵礦和褐鐵礦,還有少量磁鐵礦;脈石礦物主要為方解石、綠泥石、石英等。主要元素分析(xī)結果及我想分析結果見表1和表(biǎo)2。

原礦主要元素成分分(fèn)析(xī)結果

鐵物相分析結果

該鐵礦(kuàng)原礦含鐵品位達到42.66%,有害(hài)元素硫和砷含量較低,有害元素磷的含量高達0.586%,鐵主要以赤褐鐵礦的形態存在,磷礦物與鐵礦物相互浸染,主要(yào)呈粒狀分布於赤鐵礦和褐鐵礦中(zhōng),嵌(qiàn)布粒度極細,屬(shǔ)於非(fēi)常難(nán)選的鐵礦石。

2、選礦試驗研究

對現場采集的礦(kuàng)樣進行了常規的破碎、篩分、堆環取樣(yàng),粒度為-2mm。分別做了(le)單**程(強磁選、重選、直接浮選)和聯合(hé)流程(分級磁選、分級重選、磁-浮/浮-磁聯合選別和磁(cí)-重(chóng)/重-磁(cí)聯合選別)的選礦試驗,但選別效(xiào)果都不好,均沒(méi)有得到較好(hǎo)指標的鐵精礦,精礦中磷的含量也不能降到0.2%以下。為(wéi)此,改變思路,決定先用還原焙燒的方(fāng)法把(bǎ)原礦還原為磁鐵(tiě)礦,再用磁選方法選出鐵精(jīng)礦,再用浸出的方法將鐵精(jīng)礦中的磷降到0.2%以下。

2.1、還原焙燒試驗

2.1.1、焙燒溫度試驗

以焦炭為還原劑,將粒度為-1mm(用量為5%)的焦炭與-2mm的原礦分別在900,950,1000,1050,1100℃下還原焙燒20min,然後磨至-200目占100%,在(zài)磁選電流為2A條件下進行磁選,試驗結果見圖1。

焙燒溫(wēn)度試驗結果

由圖1可知,焙燒溫度太低時,還原(yuán)不夠充分,鐵精礦(kuàng)的品位和回收率都較低,而焙燒溫度太高又會引起過還原,同樣影響鐵精礦的(de)品位和回收率。焙燒溫度為980~1000℃時(shí),鐵(tiě)精礦的品位和回收率(lǜ)較好,所以我們確定焙燒溫度為1000℃。

2.1.2、還原劑用量試驗

將原礦與(yǔ)焦炭混合,焦炭用(yòng)量分(fèn)別為2%,5%,8%,10%,15%,在1000℃下還原焙燒20min,然後(hòu)磨至-200目占100%,在磁選電流為2A條件下(xià)進行磁選,試驗結果見圖2。

還原劑用量試驗結(jié)果

由圖2可以(yǐ)看出,還原(yuán)劑焦炭(tàn)的用量以8%為宜,此時焙燒礦的磁選鐵精礦指標較好。

2.1.3焙燒(shāo)時間

焙燒時間太(tài)短,反應沒有(yǒu)完全進行,會降低精礦品位和(hé)回收率;焙燒時間太長,會消耗大量的熱能,同時使(shǐ)反應生成物的磁性大大降低,影響後續的磁選效果。因此焙燒時間的試驗也是極其重要的。將-2mm的(de)原礦與-1mm焦炭(tàn)混合,焦炭用量為8%,在1000℃下分(fèn)別還原焙燒10,20,30,40,50min,然後磨至-200目占100%,在磁選電流為2A條件下進行磁選,結果見圖3。

還原焙燒時間試驗(yàn)結果(guǒ)

由圖3可以看出,還原焙燒時間以30min為宜,此時鐵精礦的品(pǐn)位(wèi)和回收率*好。

2.2、磁選試驗

2.2.1、磁場強度試驗(yàn)

將破碎到-2mm的原礦添加用量為(wéi)8%的焦炭,在1000℃下焙(bèi)燒30min,然後磨至-200目占100%,分別在磁選電流1.5,2.5,3.5,4.5A下進行磁選,結果見圖4。

磁選電流試驗(yàn)結果

由(yóu)圖4可以看出,磁選電(diàn)流宜為2.5A,此時的精礦品(pǐn)位為(wéi)61.77%,回收率(lǜ)為68.25%。

2.2.2、磨礦(kuàng)細(xì)度試驗

將破碎到-2mm的原礦添加用量為8%的(de)焦炭,在1000℃下焙燒30min,然後分(fèn)別磨(mó)至-200,-300,-400,-500目占90%,在(zài)磁選電流為2.5A條件下進行弱磁選(xuǎn),試驗結果見圖(tú)5。

磨礦細度試驗結果

由圖5可以看出(chū),磨(mó)礦細度越細,鐵礦物單體解離越(yuè)充分(fèn),精礦鐵品位越高,但磨礦(kuàng)細度太細導致磁選時鐵的損失嚴重。根據試驗結果,確定適宜的磨礦細度為-300目占90%。在以上(shàng)條件下,可得到磷含量0.42%、硫含量(liàng)0.008%、二氧化矽含量5.18%、精鐵礦品位61.94%,回收率70.88%的技術(shù)指標(biāo)。

2.3、鐵精礦降磷試驗

通過還(hái)原焙燒-磁選可以得(dé)到品位為61.94%,回(huí)收(shōu)率為69.88%的鐵精(jīng)礦。焙燒對(duì)降磷有一(yī)定的作用,磷的含量由原來的(de)0.59%降到了0.42%,但(dàn)還沒有達到工業標準,因此後續試驗的(de)重(chóng)點放(fàng)在降磷的工藝(yì)上。

2.3.1、浮選降磷試驗

該鐵礦所含的磷礦物與欠缺礦緊密共生,浸染於氧化鐵礦(kuàng)物顆粒邊緣,並有(yǒu)少(shǎo)量磷存在於鐵礦石及鐵質粘土的晶格中,在(zài)焙燒(shāo)過程中,部分磷礦物因反應與鐵礦(kuàng)物分離開,但仍有(yǒu)部分磷的(de)礦物留在(zài)磁選精礦中,造(zào)成(chéng)精礦的磷含量超標,故(gù)需(xū)對鐵精礦做降磷(lín)試驗。試驗使用氧化石蠟皂作捕收劑(jì),水玻璃作(zuò)抑製劑,碳酸鈉作pH調整劑,2#油作起泡劑,采用(yòng)一粗一掃的浮選流程。

試驗(yàn)結果顯示,泡沫產品與槽內產品(pǐn)的鐵品位(wèi)及磷含量沒有明顯差別,說明采用浮(fú)選方法對該礦石仍然(rán)沒有效果,該礦采用浮選(xuǎn)降磷效果很差,且鐵損失較大,回收(shōu)率降低。

2.3.2、浸出降磷試驗

用(yòng)無機酸和(hé)有機酸製(zhì)成除磷浸出劑,對鐵精礦進行了浸出劑濃(nóng)度、浸出時間和浸出液固(gù)比的(de)試驗研究。試驗結果依次見圖6~圖8。

浸出劑(jì)濃度試(shì)驗結果

浸出時間試驗結(jié)果(guǒ)

液固比試驗結果

由圖6可知,隨著浸出(chū)劑濃度的增加,精礦鐵品位和磷含量變化都不明顯。從圖7和(hé)圖8可知(zhī),精礦鐵(tiě)品位隨著浸出時間和浸出液固比的增加而提高,磷含量則逐漸降低。根據試驗結(jié)果,確定浸出劑濃度為(wéi)10%,浸出(chū)時間為8min,浸出液固比為2:1。在該(gāi)條(tiáo)件下,所得鐵精礦產品的指標為(wéi):鐵品位62.32%,磷含量0.198%,鐵回收率(lǜ)66.84%。

3、結論

(1)雲南某鐵礦石鐵礦物(wù)主要以赤褐鐵礦形式(shì)存在,磷含量達0.586%,礦物嵌布粒度微細,用常規物理選礦方(fāng)法獲得符合冶煉(liàn)要求(qiú)的鐵精礦。

(2)通過大量試驗(yàn),確定用還原焙燒-磁選-浸(jìn)出工藝流程處理該礦石,獲得了精礦鐵品位62.32%、磷含量0.198%、鐵回收(shōu)率66.84%的較好選別(bié)指標。

(3)研究提出的焙燒(shāo)-磁選-酸浸(jìn)工藝為類(lèi)似難處理微細粒高磷(lín)赤褐鐵礦的開發利用(yòng)提供了新思路。

轉載請注明(míng)來源:www.hrbxinyu.com

聯係我們

廠  址:河南省鞏義市白河

手  機:18937112666 / 0371-64128938

電話傳真:0371-64128939

郵  箱:kyjx168@163.com

微信二維碼

掃(sǎo)一掃 ,微信聯係

版權所有:河南省羞羞视频機械設(shè)備(bèi)有限公(gōng)司 地址:河南省鞏義市白河    豫ICP備12024654號  

首頁

電話

頂(dǐng)部

网站地图 羞羞视频_成人羞羞视频在线观看网站_羞羞网站在线观看入口免费_羞羞视频无限看免费APP