選礦知識

赤鐵礦(kuàng)選礦工藝流程改進方向

時間(jiān):2017-03-10 21:06:12 來源:本站

通過對赤鐵礦礦石性質的(de)研究和選(xuǎn)礦工藝流程的全(quán)麵考察分(fèn)析,該選礦工藝流程雖運行(háng)狀況較為(wéi)穩定,主要技術指標也達到了設計目標,但仍有進一步改進的潛力,以提(tí)高流程的經濟性和(hé)合理性(xìng)。

1、選礦工藝流程在體現礦石性質適於階段磨礦-粗粒拋(pāo)尾的技術路線方麵有待於改進。該工藝流程設計一次(cì)磨礦後連續兩次分級實現粗細分級,粒粗級進入螺旋溜槽重選作業提取(qǔ)合理(lǐ)精(jīng)礦,細粒級進入弱磁、強磁選、浮選作業。這樣(yàng)導(dǎo)致合格的粗粒尾礦必須經過再磨再,不僅使二段磨礦機的容積加(jiā)大,導致增加不必要的循環負荷和磨礦等消耗,粗細分級(jí)在流程中的位置不(bú)盡(jìn)合理。從礦石性(xìng)質特點看,粗細分級安排在弱磁、強磁選作業後,隻對選別得到的(de)弱(ruò)磁強磁粗精礦進行分級,這樣(yàng)即可實現提前提(tí)取合格精礦,也(yě)可實現粗粒拋尾,並可減(jiǎn)少(shǎo)強磁前濃縮機的建設和粗細分級作業螺旋溜槽的配置台(tái)數,工藝(yì)流程相對(duì)簡單,又可解決尾礦粒(lì)度細帶來的尾礦庫築壩困(kùn)難的問題。

2、打螺中礦處理方式應進行改進。目前,流(liú)程中拋螺中(zhōng)礦進(jìn)入(rù)二次分級磨礦(kuàng)作業, 這(zhè)樣造成未能實現粗粒拋尾,導致(zhì)二段磨礦量增加、消耗增加,尾礦粒度(dù)變細,帶(dài)來生產成本增加(jiā)和尾礦庫築壩(bà)困難。

因此,應對(duì)掃螺中(zhōng)礦采用弱磁強磁選(xuǎn),實現提前拋(pāo)尾、放粗尾礦粒度,解決再磨帶來的問題。

3、尾礦(kuàng)品位(wèi)偏高。該工(gōng)藝流程*終尾礦有浮選尾礦和中、強磁選以及強磁前濃縮溢流尾礦組成,流程對尾(wěi)礦的控製研究的不夠全麵,導致(zhì)尾礦(kuàng)品位偏高,金屬(shǔ)流失嚴重(chóng),充分利用(yòng)礦石資源的能力不足。特別是浮選尾礦和強磁前濃縮溢流(liú),可回收利用的措(cuò)施沒有考(kǎo)慮,應對其(qí)進(jìn)行二次利用。經過對浮(fú)選尾礦進行強磁(cí)-再磨-浮選(xuǎn)回收試驗,浮選尾礦品位由18.80%降低到13.58%,可降低綜(zōng)合尾礦品(pǐn)位2.49%。

4、選礦新水量(liàng)消耗高。選礦工藝流(liú)程用水設計不盡合理,新(xīn)水量消耗較(jiào)高,主要是三水平衡未經(jīng)細致(zhì)研究,使用點分布不合理,各種(zhǒng)設備的冷卻水,浮選用水均為新水,而冷卻水(shuǐ)使用後(hòu)直接排(pái)到濃(nóng)縮機,未考慮重複利用;尾礦庫回水(shuǐ)隻是簡單的輸(shū)送(sòng)到環水池,與環水(shuǐ)混合而用,導致使用新水點位過多,並且(qiě)環水池跑水現象時有發生。三(sān)水應根(gēn)據(jù)選礦各(gè)環節對水質的要求進行平(píng)衡使用,*大限度的減少新水的使用點位。尾礦庫(kù)回水水質較好,可在浮選和破碎附塵(chén)等任何選別點位使用,另外設備冷卻水應進行相應的再淨化處理循(xún)環使用。

5、結語

國內赤鐵礦(kuàng)采用(yòng)階段磨礦、重選-磁選-反浮選的這礦工藝(yì)流程較為普(pǔ)遍,為貫徹精料方針和解決(jué)赤鐵礦選礦(kuàng)難題提供了有效手段,取得了(le)良好的(de)經濟效益和(hé)社會效益(yì)。該礦采用了鞍山(shān)地區赤鐵礦選礦經驗,采(cǎi)用了階(jiē)段磨礦、重選-磁選(xuǎn)-反浮選工藝,建設了赤鐵礦選礦工藝流程。建成投產後,生(shēng)產較為(wéi)穩定(dìng),技術指標就達到了設計水平(píng),體現出該工藝流程(chéng)的先進性和適應性,但該流程隻注重了提前提取合格精礦,未能充分(fèn)利用可提前(qián)拋尾的這一礦(kuàng)石(shí)特性,在生產中也暴(bào)露出尾礦品位偏高、提前拋尾未實現、尾礦粒度偏細(xì)、尾礦庫築壩困難、新水消耗高等一係列問題。通過對選礦工(gōng)藝流程的全麵考察和分析(xī)研究,應在以下幾(jǐ)個方麵進行改造。

(1)對尾礦的分析和試驗表明,通過對尾礦進行(háng)強磁-再磨-浮選的試驗(yàn),可降低尾礦品位(wèi)2.49個(gè)百分點、提高金屬回收率7.47個百分(fèn)點。

(2)對弱磁、強磁選工藝在流程(chéng)中的位置合理性進行調整,弱磁(cí)、強(qiáng)磁選應前移(yí)至(zhì)一次磨礦(kuàng)分級(jí)後,達到(dào)放粗磨礦粒(lì)度的目的。這樣可減少濃縮機作業的建設和重選作業螺旋溜槽的配置數量,在解決尾礦庫築壩問題的同時(shí),降低二次磨礦循環負荷,提高生產效率。

(3)選礦流程的三水平(píng)衡需(xū)要進行(háng)研究改進,特(tè)別是回水的(de)使用工藝範圍要擴大,將回水用在浮選和破(pò)碎等作業,進一步(bù)降低新水消(xiāo)耗(hào)。

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