新橋礦業公司是我國第二大硫鐵礦(kuàng)山,該礦主要以硫鐵礦為主(zhǔ),並(bìng)伴(bàn)生多種有益元素—銅、金、銀、鐵(tiě)、鉛、鋅等。近(jìn)年來隨著礦山采掘(jué)深度的增(zēng)加及地(dì)質探礦工作的完善,在礦床(chuáng)西翼-270m中段又發現(xiàn)了新的高硫含銅磁鐵礦體,已探明總(zǒng)儲量達300多萬噸,研究合理的工藝(yì)流程對其綜合回收各種有(yǒu)價元素,具有重要的經濟意(yì)義。
1、礦物性質
原礦多(duō)元(yuán)素分析結果,鐵、硫、銅物相分析結(jié)果分別見表1~表4。
由表1可知,該礦石的礦物化學成(chéng)份比較簡單,主要為鐵和硫,其它成份含量都比較低,屬堿(jiǎn)性高(gāo)鐵高硫低(dī)矽(guī)型鐵礦石;由表2可知,礦石中的鐵礦物主要是磁(cí)性鐵、硫化鐵和碳酸鐵;由(yóu)表3可知,礦(kuàng)石中銅礦物以硫化礦為主。
礦(kuàng)石中磁鐵礦主要呈不規則狀嵌布於脈(mò)石礦物中,其次呈粒狀產出;磁鐵(tiě)礦與(yǔ)黃鐵礦、磁黃鐵(tiě)礦(kuàng)、黃(huáng)銅礦緊密共生;黃鐵礦、磁黃(huáng)鐵礦常(cháng)沿(yán)磁鐵礦裂隙或粒間(jiān)充填膠結(jié),磁鐵礦呈交代殘餘結構或包體結構,嵌布粒(lì)度為(wéi)0.043~0.833mm或0.011~0.021mm;黃鐵礦嵌布粒度為0.02~0.417mm。
2、選礦生產工藝及現狀
試驗研究確定的(de)磨選工藝流程見圖1。碎礦工藝為二段一(yī)閉路流程,碎礦產品(pǐn)粒度為15~0mm,經擺式給礦機進入(rù)φ2.7m×2.7m的球磨機,磨至-200目占65%,礦漿加藥攪拌後進入BF-4浮選機,銅硫等可浮後,泡沫進行銅硫分離浮選,銅的粗(cū)精礦經兩次精選得銅精礦;浮選(xuǎn)機理(lǐ)內礦漿進入選硫係統浮選,銅掃選尾礦進行硫的一粗三掃作業,得硫精礦(kuàng);選硫後的礦漿經2台φ1.05m×1.8m的弱磁選機選出磁鐵礦(kuàng)。銅精砂、硫精砂,尾砂經濃縮(suō)後,用板(bǎn)框壓濾機脫水,磁鐵礦用盤式過濾機脫水。
試生產期間暴露出(chū)的主要問題有:HD2800C山特維克圓錐破碎(suì)機的排礦粒(lì)度(dù)達不到設(shè)計的15mm;球磨跑粗(cū),選銅指標(biāo)差;設計選用的(de)壓濾脫水工藝不適應礦(kuàng)石性質,產品水份達20%;尾礦φ9m濃密池經常(cháng)壓死,使選(xuǎn)鐵廠不(bú)能正常連續運轉。
3、工藝技術改造方案及結果
(1)為解(jiě)決碎礦產品(pǐn)粒度粗,球磨能力不足問題,現場調整了球磨機的鋼球配比,增加了φ120mm的大球,使球比(bǐ)從原來的φ100:φ80:φ60=3:4:3調整為:φ120:φ100:φ80:φ60=3:7:7:3,實(shí)現了球磨達產。
(2)因(yīn)銅精砂(shā)與硫砂水份不達標,產品外運困難,將原一台8m2銅壓濾機、一台180m2硫壓濾機拆除,改裝為一台4m2和60m2的陶瓷(cí)過濾機,使兩產品水份(fèn)降到了11%以下。
(3)因原礦(kuàng)品位下降,尾砂產率增加(jiā)顯著,致使濃縮尾砂的φ9m濃密池經常壓死,且尾(wěi)砂產品水份達25%以上,難以外運。將原(yuán)尾砂先濃(nóng)縮後壓濾的流程改為尾砂經φ350mm旋流器分(fèn)級,沉砂自然瀝水後外運,溢流進φ9m濃密池(chí)後壓濾脫水(shuǐ),有效地解決(jué)了壓池問題。
(4)對於細粒尾砂的脫(tuō)水,現場(chǎng)將(jiāng)兩台40m2板框式壓濾機拆除,改(gǎi)為兩台21m2的陶瓷過濾機(jī),徹底改變了濁(zhuó)水橫流,尾砂外運難的狀況。
4、選鐵廠下一步改進設想
新橋礦選(xuǎn)鐵(tiě)廠經(jīng)過近兩年(nián)的生產和幾次改造,基本實現穩定生(shēng)產,目(mù)前仍需(xū)解決的問題有:
(1)銅精礦品(pǐn)位和回收率較低(dī),不(bú)適(shì)應(yīng)市場要求,流程考察後(hòu)發現銅大部(bù)分損失在(zài)硫中,下一步應研(yán)究用新型高效捕收劑替代原黃(huáng)藥作(zuò)為銅的捕收劑,同時優化浮選設備,改善浮選(xuǎn)指標。
(2)鐵精礦(kuàng)含硫較高,流程考察表明原因在於選硫藥劑攪拌時間和硫浮選時間均較短,因此決定在選硫之前增加攪拌桶並增加選硫浮選(xuǎn)槽。
(3)優化(huà)磨選工藝,實(shí)現產能上升。目前選鐵廠設計能力(lì)為20萬(wàn)t/a,但由於碎礦粒度的增(zēng)大,使得球磨的處理能(néng)力難(nán)以上升,因此,宜進行細碎設備的更新(xīn)改造,擴大細破設備的產能,降低細碎(suì)產品的粒度,從而提高磨選係(xì)統的處理(lǐ)能(néng)力。
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