摘要:河南金渠黃金股份有限公司選礦廠工藝設備陳舊,選礦設備能耗大,處理礦量低。通過對選礦設備(bèi)的更新、工藝流程的改造及優(yōu)化,提高了礦石處理量和選礦回收率,降(jiàng)低了生產(chǎn)成本,成效顯著。
1、礦石(shí)性質
小秦嶺金礦礦床屬充填為主的中溫熱液型礦床,金渠(qú)礦區(qū)位於其中。該礦石工藝類型係中硫化物含金石英脈金礦石,金屬(shǔ)礦物以黃鐵礦、黃銅礦為主,次為少量的方鉛礦、閃鋅礦、磁鐵礦、銅藍、褐鐵礦、自然(rán)金、銀(yín)金礦。脈(mò)石礦(kuàng)物以石英為主,次為(wéi)重晶石、方解石等。黃鐵礦為礦(kuàng)石中主要金屬硫化礦物,其相對含量(liàng)為5.002%,多呈自形晶、半自(zì)形晶不均勻地分布在礦石中。金礦物主要以自然金的形式產(chǎn)出,其次為銀金礦。自然金、銀金礦等充填於(yú)黃鐵礦(kuàng)的裂隙中,黃鐵礦與自然金的關係十分密切,嵌存(cún)在黃鐵礦與脈石粒間及黃鐵礦與銅銅礦粒間的自然金分別占(zhàn)26.60%和20.45%,黃(huáng)鐵礦裂隙金占18.63%。黃銅礦占礦石中礦物相對含(hán)量的0.313%,多呈半自(zì)形晶、他形晶形態,少數充填在黃鐵礦裂隙中(zhōng)。礦(kuàng)石多元素分析見下圖(tú)。
2、原工藝流程簡介
金渠選(xuǎn)礦廠原處理規模為(wéi)600t/d,破碎流程為兩段—閉路流程,磨礦(kuàng)分級采用(yòng)一段閉路流程,同時采用重選(尼(ní)爾森選礦機)在磨礦分級回(huí)路中回收礦(kuàng)石中的顆粒金(jīn)。浮選工藝(yì)采用一次粗選、二次(cì)精選、二次掃選流程,兩係列尾礦一同進行一次粗選、一次精選、一次掃選的二次浮選。
原工藝(yì)流程為多年逐步改造後形成的,存在設備老化、生產效率(lǜ)低、生產成本高(gāo)的問題。因此,對先寄放工藝進行擴大(dà)產能,優化指標的流程改擴建,以期提高企業的(de)生產效率,降低生產成本。
3、技術改造
(1)破碎流程(chéng)設備更新(xīn)
結合金渠選礦廠的(de)實際情況,破碎仍采用原來的兩段—閉路工藝流程。粗碎仍采用顎式破碎機,將細碎設備更新為圓錐破碎機,篩分設(shè)備由2ZD1530振動篩更新為2ZD1540振動篩,破碎(suì)產品粒度為-10mm,處理量可達1000t/d。
(2)工(gōng)藝流程改造
磨(mó)礦工藝流程改造是在原(yuán)流程的(de)基礎上增加一段磨礦分級(jí),改為兩段磨礦兩段(duàn)分級,將磨礦處理能力(lì)提高到1000t/d。一段分級設備更新為FG2000螺旋分級機2台,一段溢流濃度45%,磨礦細度-200目占40%;二段磨礦采(cǎi)用MQ2130球磨機1台及(jí)Φ350mm旋流(liú)器4台(2用2備),二段分級溢流濃度36%,磨礦細度-200目占65%。由於浮選濃度由原來的28%提高到36%,原浮選工藝流程可以滿足改擴建後的浮(fú)選時間。
將原(yuán)流程中的KC-CD20選礦機安裝在二段磨礦之後,礦漿靠自流進入尼爾森選礦機,重選精礦和浮選(xuǎn)精礦一並進入濃密機,尼爾森重(chóng)選尾礦自流進入旋流(liú)器泵池。
4、選(xuǎn)礦工藝流程優化(huà)
選礦前的磨礦屬解離性磨礦,要求礦物的單體解離度高,即要求礦(kuàng)石破碎中選擇性解離的(de)機率高,這就要求鋼球尺寸**。鋼球(qiú)尺寸(cùn)**是指各級別礦粒需要的**尺寸或(huò)磨機需要的*大鋼球尺寸(cùn),而磨機內整體球荷尺寸的**則要靠裝球來解決(jué),靠補球來維持,**的鋼球尺寸(cùn)具有**的破碎力。金渠選礦廠在(zài)生產中根據前一天的處理礦量,計算出鋼球(qiú)消耗量,約定鋼球的(de)補加量,並適(shì)當減少一段磨礦的Φ100mm的鋼球數量(liàng),改為補加Φ80mm和Φ100mm兩種鋼球,減少了礦石(shí)的跑粗和(hé)過磨現象。
另外,大量粗顆粒在浮選流程中的惡性循環,造成中礦循環量大,減少了浮選時間;同時,殘存的藥劑造成浮選作業槽麵泡沫粘滯,浮選濃度波動大,浮選液麵不穩定,給浮選操作帶來較大難度。改造後經(jīng)過流(liú)程考查,並結合生產實際情況(kuàng),取消了尾礦再選的精(jīng)選作業,選擇兩段尾礦再選的精礦(kuàng)返回到旋流器分級中,進行分級(jí)再磨。中(zhōng)礦的分級再磨,對中礦連生體解離效果明顯,提高了礦物的單體解離度。同時,浮選作業更趨(qū)穩定,減少了(le)跑(pǎo)冒現象(xiàng)及浮選作業中礦循環量,增加了有用(yòng)礦物的浮選時間。夾帶(dài)著浮選藥劑的中礦返回(huí)球磨(mó)機中再磨,在一定程度上可以緩解球磨機中有用礦物的過磨現象(xiàng)。
5、生產中提高選礦(kuàng)指標的(de)體會
(1)目前,采用重選+浮選流程的黃金(jīn)選礦廠,重選作業一般安裝在磨礦分級回路中(zhōng),有時由於(yú)高差(chà)等(děng)原因,重選作業的(de)給礦沉澱采用運輸輸送,能耗高、操作難(nán)度大、礦漿流量不穩(wěn)定(dìng),影響磨礦分級和浮選作業。筆(bǐ)者認為過度地強化重選的作業條件(jiàn)(如增大重選礦(kuàng)物的進入(rù)量、增加補加水等),提高重選回收指標,會對磨礦分級(jí)和下一階段的浮選產(chǎn)生不利的影響(xiǎng)。因此,在選礦過程中合理的物料分配、穩定的礦漿濃度(dù)很關鍵,重選作業如能采用礦漿自流方式給礦,效(xiào)果*佳。
(2)磨礦(kuàng)過程中**合理的補加球,可提高磨礦的效率。
(3)采用自動加藥係統保證浮選藥劑的準確添(tiān)加,在生產中保證工藝流程的穩定(dìng)運行都至關重要。而且,原料的穩定、設(shè)備運(yùn)轉的穩定、工藝操作(zuò)條件的穩定和(hé)工人操作崗位的(de)穩定,都有利於選礦指標的提高。