上(shàng)廠鐵礦是昆(kūn)明(míng)鋼鐵甕主要的鐵精礦原料供應(yīng)基地之一(yī)。該鐵礦於1969年建礦,1972年投產。經近30年(nián)的開采,礦石資源已趨於枯竭,礦山的生存(cún)問題尤其突出。然而據1989年的統計(jì)數字,該(gāi)礦尾礦(kuàng)庫已堆積含鐵近28%的尾(wěi)礦約736萬t,折合鐵金屬量約206萬t,且(qiě)鐵(tiě)品位大於20%的現生產尾(wěi)礦還(hái)在(zài)不(bú)斷排(pái)入尾礦庫(kù)中(zhōng)。至今,尾礦庫(kù)已堆積(jī)了近千萬噸尾礦。隨(suí)著昆鋼公司大高爐的(de)投產,對鐵精礦原料的需求量大增,公司也(yě)要求上廠鐵礦(kuàng)增加鐵精礦的產量。為了充分利用上廠鐵礦的尾礦資源,減緩礦山的老化,延長礦山服務年限,研究綜合回收生產(chǎn)流程及尾礦庫尾礦中的鐵礦物資源已勢在必行,意(yì)義重大(dà)。
為了回收(shōu)上廠鐵礦尾礦中(zhōng)的鐵礦(kuàng)物,贛州有色冶金研究所於1998年8~12月采(cǎi)用SLon立(lì)環脈動高梯度磁選機對上廠尾礦進行了實驗室試驗研究,獲(huò)得滿意指標。上廠鐵礦於1999年5月現場安裝使用了3台SLon-1500立環脈動高梯度磁選機用於回收尾礦中的鐵礦物,並(bìng)於7月份投產(chǎn)進行工業生產(chǎn)試驗。結果表明(míng),對給礦(惟下稱原尾(wěi)礦)含Fe 22%左右,經SLon立環脈動高梯(tī)度磁選機全(quán)磁(cí)選流程選(xuǎn)別,可獲得鐵精礦品位55%以上,精礦產率13%以上,回收率34%以上。工(gōng)業生產試驗證明,采用高效(xiào)的SLon立環脈動高梯度磁選機新工(gōng)藝(yì)、新設備回收上廠鐵礦尾礦中的鐵礦物技術上是可(kě)行的,經(jīng)濟效益可觀。
1、礦石性質
原尾礦有用礦(kuàng)物主要由赤鐵礦和褐(hè)鐵礦組成,另有少量的磁鐵礦、碳酸鐵、硫化鐵及矽酸鐵。其中赤、褐鐵(tiě)礦(kuàng)占(zhàn)73.86%,且以赤鐵礦為主,另外(wài)原(yuán)尾礦中含泥量很大。
(1)原尾礦的多元(yuán)素分析。原尾礦多元素化學分析結果見表1。
(2)鐵的(de)化學物相分(fèn)析。鐵的化(huà)學物相分析見表2。
(3)原尾(wěi)礦(kuàng)的礦物組成及解離度。原尾礦中的礦物的含量及其單體解離度測定結果見表3。
2、選礦試驗研究
2.1、小型試驗
根(gēn)據試料的礦物性質(zhì),采用濕(shī)式強磁(cí)選全磁選流程回收原尾礦中的鐵礦物是適宜的。1998年8月,受(shòu)上廠鐵礦委托,贛(gàn)州有色冶金研究所針對上廠鐵礦提供的(de)原尾礦試料采用SLon型立環脈動(dòng)高梯度磁選機(jī)進行了一次(cì)粗選、一次精選(xuǎn)開路和閉路的全磁(cí)選流程試驗研究。試驗結(jié)果見表4、5。試驗結果表明,采(cǎi)用SLon型立環脈(mò)動(dòng)高梯度磁選機回(huí)收(shōu)上廠鐵礦尾礦中的赤鐵礦,開路,閉(bì)路流程(chéng)均能獲得鐵品位>55%的合(hé)格(gé)鐵精礦,且閉路流程的精礦回收率高於開路4個百分點。
2.2、工業試驗
在小型試驗獲(huò)得成功的(de)基礎上,上廠鐵礦於1999年5月在其洗選車間(jiān)安裝了3台SLon-1500立環脈動(dòng)高梯度磁選機,並於7月進行了工業生產試(shì)驗,該生產(chǎn)試驗流程見圖1。
上廠鐵礦洗選車間原生產流程(處理棧橋原礦)是通過二段槽洗機槽洗,使礦泥分離(lí)。+2mm返砂經振動(dòng)篩(shāi)分級,+11mm進(jìn)入大粒跳汰(tài)機;-11mm經φ1200mm單螺旋分級機,溢流丟棄,返砂經(jīng)小振動篩分級,-6mm進入CS-1感應輥式強磁選機一(yī)次粗選、一次掃選;+6mm進入CS-2感(gǎn)應輥式強磁選機一次粗選、一次掃選。而一段(duàn)槽(cáo)洗機溢流(liú)(-2mm)進入φ1500mm雙(shuāng)螺旋分級機,其溢流丟棄;返砂經φ1200mm單螺旋分級機,溢流丟棄,返砂進入細粒跳汰機。現在SLon-1500立環脈動高梯度磁選機生(shēng)產流程是以洗選車間原生產流程中(zhōng)φ1500mm雙螺旋分級機溢流和φ1200mm單螺(luó)旋分級(jí)機溢流,經φ53m高效濃密機(jī)濃縮,並經(jīng)φ15m濃密機脫去部分泥後給入SLon-1500立(lì)環脈動高梯度磁選機。
操(cāo)作條件:脈動衝程(chéng)粗選16mm、精選20mm;脈動衝次粗選220次/min、精選270次/min;背景(jǐng)場強粗選0.94T,精選0.74T。
磁選條件試驗指標為原尾礦品位20%~25%時,可獲精礦產率12%~16%,鐵精礦品位53%~57%,回收率32%~40%。以條件試驗為依(yī)據,選定(dìng)操作參數,對該流程進行72h連續穩定(dìng)試驗,其結果見表(biǎo)6。
由表6可知,通過72h穩定試驗,原尾礦平均含Fe22.11%,經SLon-1500立環脈動高梯度磁(cí)選機一(yī)次粗(cū)選、一次(cì)粗選全磁選流程(chéng)選別(bié)獲鐵精礦品位55.56%,產率14.77%,回收率37.06%的指標。
自7月31日至8月8日生產班樣平均指標:原尾礦品位22.30%,鐵精礦品位55.41%,產率15.23%,回收率(lǜ)37.84%,共生產鐵精礦834t。
3、結果分(fèn)析
(1)SLon型立(lì)環脈動高(gāo)梯度磁選機設(shè)計合理,集磁、重(chóng)選礦原理(lǐ)於一體,轉環立式旋轉;對每一組磁介質而言,衝洗磁性精礦的方向與給礦方向相反,粗顆粒不必穿過磁(cí)介質堆便可衝洗出來,防止了磁介質堵塞(sāi);脈動機構周期性地產(chǎn)生上升衝動水流,使礦漿鬆散、懸浮,有(yǒu)效地打破礦泥膠結的脈石和鐵礦物,使礦物(wù)鬆(sōng)散性好(hǎo)。對上廠(chǎng)鐵礦含泥量大的原尾礦選別效果(guǒ)明顯,精礦品位提高幅度(dù)大,從而獲得較高質量的鐵精礦。
(2)由於SLon型立環脈動高(gāo)梯度磁(cí)選機采用了合理的分選介質,使其(qí)適應性增強,適合於上(shàng)廠鐵礦(kuàng)波動較大的入選品位和給礦粒度,均能獲得較理想的分選指標。
(3)由於在現(xiàn)有流程中采用1台φ1420mm×1500mm圓筒篩,處理能力偏小,製約了給礦能(néng)力的提高。若改善圓筒篩的處理能力(增加1台圓筒(tǒng)篩),可增大SLon型立環脈動高梯度(dù)磁選機的給礦量,從而提高鐵精礦的產量。
4、社(shè)會效益與經濟(jì)效益估算
采用SLon型立環(huán)脈動高梯度磁選機可有效回收上廠鐵(tiě)礦生產流程丟棄的尾(wěi)礦及尾礦(kuàng)庫尾礦中(zhōng)鐵礦物(wù),有助於提高(gāo)該礦的鐵精礦產量,減緩礦(kuàng)山的老化,延長礦山壽命(mìng),為礦(kuàng)山資源近於枯(kū)竭的上廠鐵礦找到了一條生存之路。
上廠鐵(tiě)礦尾礦中鐵礦(kuàng)物的回收(shōu)不需破碎、磨礦(kuàng),技術上可行,經濟效益顯著。采用SLon-1500立環脈動高梯度磁選機2台粗選、1台(tái)精選組成一次(cì)粗選(xuǎn)、一次精選閉路流程,工藝流程簡單,操(cāo)作方便。該(gāi)機處理能力按(àn)20~25t/台.h計,每(měi)小時可生產合格(gé)鐵精礦5t以上,每年按7200h(300d)作業(yè)計,可產鐵品位>55%的合格鐵精礦3.6萬(wàn)t以上。按目前昆鋼公司收購價265元/t計,每年可新增產值近1千萬左右,新增利稅540萬(wàn)元以上(shàng)。
5、結論
(1)SLon型立環脈動高梯度磁選機為國內外先進選礦設備,設備運行穩定可靠,不易發生堵(dǔ)塞,成本低,操作方便。上廠鐵礦采用SLon型立環脈動高梯度磁選機全磁(cí)選(xuǎn)流程回收尾礦中赤鐵礦,工藝流程簡單,選別指標較好。該礦現存千萬噸(dūn)尾礦,充分利(lì)用(yòng)該尾礦資源,可減緩上廠(chǎng)鐵礦老化(huà),延長礦山服務年限,同時可變廢為寶(bǎo),為社會和企業創(chuàng)造可喜的經濟效益。
(2)本工(gōng)業試驗和生產調試仍在進行之(zhī)中,待生產流程(chéng)和生(shēng)產工藝進一步完善後,其生產技術指標將進一步穩定和提高。
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