上(shàng)廠鐵礦是昆明鋼鐵公司主要的鐵精礦原(yuán)料供應基地之一,其鐵礦物以赤鐵(tiě)礦和褐鐵礦為主,具有含磷、硫等雜質元素(sù)低的優點,是優質的鋼(gāng)鐵原料。該鐵礦於1969年(nián)建(jiàn)礦,1972年投產。經近30年的開采,礦石資源已趨於枯竭,礦山的生(shēng)存問(wèn)題尤其突出。然而據1989年的(de)統(tǒng)計數字,該礦尾(wěi)礦庫已堆積含鐵近28%的尾礦約736萬t,折合鐵金屬量約206萬t,且鐵品(pǐn)位大於20%的現(xiàn)生產尾礦還在(zài)不斷排入尾礦庫中。至今,尾礦庫(kù)已堆積了(le)近千萬噸尾礦,平均(jun1)Fe品位為22%左右。隨著昆(kūn)鋼公司大高爐的投產,對鐵(tiě)精礦(kuàng)原料的需求量(liàng)大增,公司(sī)也要求上廠鐵礦增加鐵精(jīng)礦的產量。為了充(chōng)分(fèn)利(lì)用(yòng)上廠鐵礦的(de)尾礦資源,減(jiǎn)緩礦山的老化(huà),延長礦山服務年限,研究綜合回收生產流程及尾礦庫尾礦中的鐵礦物資源已勢在必行(háng),意義重大(dà)。
1、礦石性質
上廠鐵(tiě)礦是露天開采的鐵帽型風化礦,采出的(de)原礦(kuàng)氧化程度較深,磁鐵礦、假象磁鐵礦含量極小,含鐵礦物主要是赤鐵礦和褐鐵礦,主要脈石礦物是石英和鋁土礦,鐵礦物(wù)的賦存狀態以塊狀富集體為主,鐵礦物(wù)的粒度從數百毫米至幾微(wēi)米不等。礦石粒(lì)度越粗,則鐵品位越高且可選性越好,礦石粒度越(yuè)細,則鐵品位越低,且因含泥大而可選性越差。因此上(shàng)廠(chǎng)鐵礦原設計的選礦流程是以感應輥強(qiáng)磁(cí)選機和跳汰(tài)選礦機回收粗(cū)粒鐵礦物為主,細粒部分未經任何(hé)選別就(jiù)作尾礦排放。
原尾礦有用礦物主(zhǔ)要由赤鐵礦和褐鐵(tiě)礦(kuàng)組成(chéng),另有少量的磁鐵礦、碳酸鐵、硫鐵礦及矽酸鐵。其中赤、褐鐵礦占73.86%,且以(yǐ)赤鐵礦為主,另外原尾(wěi)礦中具有(yǒu)含泥量(liàng)大,有害雜質元素低的特點。
原尾礦(kuàng)多元素化學(xué)分析結果見表1,鐵的化學物相分析見表2,原尾礦中(zhōng)的礦物含量及其單體解離度測定結果見表3。
2、選礦試驗研究
2.1、小型試驗
根據試料的(de)礦物性質,采用濕式強磁選全磁選流程回收原尾礦中的鐵礦物是適宜的。1998年8月,受上廠鐵礦委托,贛州有色冶金(jīn)研究所針對上廠鐵(tiě)礦提供的原尾礦試料采用SLon型脈動高梯度磁選(xuǎn)機進行了一(yī)次粗選、一次精選開路和閉路的全磁選流程試驗研究,試驗結果見表4和表(biǎo)5。試驗結果表明,采用SLon型脈動高(gāo)梯度磁選機(jī)進行(háng)了一次粗選、一次精選開路和(hé)閉路的全磁(cí)選流程試驗研(yán)究,試驗結(jié)果(guǒ)見表4和表5。試驗結果表明,采用SLon型脈動高梯度磁選機回收上廠鐵(tiě)礦尾礦中的赤鐵礦,開路、閉路流(liú)程均能獲得鐵品(pǐn)位大於55%的合格鐵精礦,且閉路流程的精礦回收率(lǜ)比開路流(liú)程高4個百(bǎi)分點。
2.2、工業試驗
在小型試驗獲得較好的指標的基礎上(shàng),上廠鐵礦於1999年5月在其洗選車間采用3台SLon-1500立環脈動高梯度磁(cí)選機,組成一粗一精選別流程,並於同年7月投產開(kāi)始進行工業生產試驗。
上廠鐵礦細粒尾礦包(bāo)括兩部分,一部分是采場原(yuán)礦選礦係統槽洗機的溢流,另一部分是從現有尾(wěi)礦庫采出的老尾礦。這兩部(bù)分尾礦性質基本相同。上廠鐵礦洗選車間原生產流程(處理棧橋原礦)是通過二(èr)段槽洗機槽洗,使礦泥分離。+2mm返砂經振動篩分級(jí),+11mm進入大粒跳汰機(jī);-11mm經φ1200mm單螺旋分級機(jī),溢流丟棄,返砂經小振動篩分級、-6mm進入(rù)CS-1感應輥(gǔn)式強(qiáng)磁選機一次粗選、一次(cì)掃選;+6mm進入CS-2感應輥式強(qiáng)磁選機一次粗選、一(yī)次掃選。而一段槽洗機溢流(-2mm)進入φ1500mm雙螺旋分級機,其溢流丟棄。現采用SLon磁選機的生產流程,是將尾礦(kuàng)庫尾礦及洗選車間原生產流程中φ1500mm雙螺旋分級機溢流經φ53m高效濃(nóng)密(mì)機(jī)濃縮,並(bìng)經φ15m濃密機脫去部分泥後(hòu)給入SLon-1500立(lì)環脈動高梯度磁選機分選。
SLon-1500立環脈動高梯度磁選機的操作(zuò)條件為:脈動衝程粗(cū)選16mm、精選20mm;脈動衝次(cì)粗選220次(cì)/min、精選270次/min;背景場強粗選0.94T,精選0.74T。
磁(cí)選條件試驗指標為:原尾(wěi)礦品位20%~25%時,可(kě)獲得(dé)產(chǎn)率為12%~16%,鐵精(jīng)礦品位為53%~57%,回收率(lǜ)為32%~40%的精礦。以條件試驗為依據,選定操作參數,對該流程進行72h連續(xù)穩(wěn)定試驗,其結(jié)果見表6。
由(yóu)表6可知(zhī),通過72h穩定試驗,原尾礦平均含Fe 22.11%,經SLon-1500立環脈動高梯(tī)度磁選機一次粗選、一次精選(xuǎn)全磁選流程獲鐵精礦品位55.56%、產率14.77%、回(huí)收率37.06%的(de)指標。
自1999年7月31日至8月8日(rì)生(shēng)產(chǎn)取樣平均指標(biāo):原尾礦品位24.17%,鐵精(jīng)礦品位55.26%,共生產鐵精(jīng)礦834t。生產數質量流程見圖1。
3、結果(guǒ)分析
1)SLon立環脈動高梯度磁選機設計合理(lǐ),集磁、重選礦原理於一體,轉環立式旋轉(zhuǎn);對每一組磁介質而言,衝洗磁(cí)性精礦的方向與給礦方向相返,粗顆粒不必穿過(guò)磁介質堆便可衝洗出來,防止了磁介質堵塞;脈動機構(gòu)周(zhōu)期性地產生上升衝動水流,使礦漿鬆散、懸浮,有(yǒu)效地打破礦泥膠(jiāo)結的脈石和(hé)鐵礦物,使礦物鬆散性好。對上廠(chǎng)鐵(tiě)礦含泥量大的原尾(wěi)礦選別效果明顯,精礦品位(wèi)提高幅度大,從而獲得較高質量的鐵精礦。
2)由於SLon立環脈(mò)動高梯度磁(cí)選機采用優化組合的分選介(jiè)質,對上廠鐵礦波動較大的入選品位和給礦粒度有很強的適應性,均獲(huò)得較理想(xiǎng)的分(fèn)選(xuǎn)指標(biāo)。
4、細粒尾礦回收的成本分析
上廠尾礦細粒尾礦回收係統工程投資500萬元,目前每年回收細粒鐵礦礦(kuàng)近7萬t,從尾礦(kuàng)中回收鐵精礦,采礦費用低,不(bú)需要交納(nà)礦產資源稅,省去了破碎、磨礦等作業,具有選(xuǎn)礦成本低的優點。上廠鐵礦的細(xì)粒尾礦選礦(kuàng)成本分(fèn)析見表(biǎo)7。
從表7可見,該礦建成尾礦回收係統後,每年新增產值1340萬元,新增利稅539萬元,獲得顯著的經濟效益。
5、結論(lùn)
1)SLon型立環脈動高梯(tī)度磁選(xuǎn)機為國內外先進選礦設備,設備運行穩(wěn)定可靠,不易發生堵塞,成本低,操作方便。上廠鐵礦采用SLon型(xíng)立環脈動高梯度磁選機全磁選流程(chéng)回收尾礦中赤鐵礦,工藝流程簡單,選別指標較好。
2)上廠鐵礦是昆鋼的主要原料基地之一,其(qí)鐵精礦含雜質元素很(hěn)低,是優質的鋼鐵原料,但是經過30年開采後,至今(jīn)已麵(miàn)臨資源枯竭的問題。該礦積極采用*新的選礦技術和設備(bèi),從(cóng)尾礦中二次回收有用礦物。SLon型磁選(xuǎn)機對細粒級(jí)弱磁性(xìng)礦物回收是行之有效的(de)設備,該機在上廠鐵(tiě)礦的(de)應用解決了該礦微細粒(-0.2mm)的鐵礦物(wù)長期(qī)因無合適設備而不能回收的技(jì)術難題(tí)。已(yǐ)建(jiàn)成尾礦回收係統,年(nián)新增利稅539萬元以上,不僅獲得了顯著的經濟效益,而且可延長(zhǎng)礦山服務年限10年以上。
3)上廠鐵礦采用磁選流程回收細粒鐵精礦(kuàng),減少了尾礦的排(pái)放量,有利於充分利用國家的資源和生態環境保護。
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