早在1969年,銅陵(líng)有色金屬公司(sī)鳳(fèng)凰山銅礦,由瑞典進口的棒—礫磨係(xì)統設備,其Ф2.9m×3.96m棒磨機,進出料(liào)端主軸承(chéng)分別采用239/850型和238/1180型調(diào)心滾動軸承。Ф45m×4.8m礫磨機,進出料(liào)端主軸承,都采用238/1180型調心滾(gǔn)動軸承,能做到長期安全經濟運行,滾動軸承的使用壽命18年以上。2003年銅陵有色銅都銅業冬瓜山銅礦由美國進(jìn)口的,4850KW電機拖動的Ф28ft×13ft(1ft=0.3048m)半自磨機,采用摩擦阻力(lì)係數更小的高靜壓油托軸承。
球磨(mó)機增加充填率,加快轉速與主軸承(chéng)的節(jiē)能發行應(yīng)同時實施。
相互提供條(tiáo)件:實施增加充填率(lǜ)和加快轉速改造,就(jiù)要求縮小進出料口,進出料端蓋軸頸就可相應縮小。使用縮小進出(chū)料(liào)口,進出料(liào)端蓋軸(zhóu)頸就可相應縮(suō)小。使用較小規(guī)格的滾動軸承製造施工更為方便些。采用滾動軸承,從根本上解決(jué)了滑動軸承發熱問題。轉速(sù)由n1=27.8r/min加快到n2=37r/min,實際充填率由(yóu)35%增加到66.9%,其摩擦阻力負荷(hé)由10.1kw增加為18.4kw,也就是說,巴氏(shì)合金主軸瓦的摩擦發(fā)熱量增加了(le)83%,合金軸瓦很可能因“發燒”而無法(fǎ)安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
共創更大的節能經濟效益:將Ф1.5m×3m普通球磨機(jī)滑動主軸承改為滾動軸承,並實施加快轉速和增加(jiā)充填率的發行。處理量由(yóu)3.8t/h增加到(dào)8.8t/h,用電單耗由22.1kw.h/t下降到5kw.h/t,節電(diàn)70%以上。
綜(zōng)上所述,節能球磨機(jī)較普通球磨機節(jiē)電10%上,隨充填率增(zēng)加和轉速回快而節能效果更佳,且啟動靈活方便。但有些(xiē)節能(néng)球磨機,配用電機偏小(xiǎo),在實際(jì)充填率較少的工況下運轉,存在“處理量少,並不節能”的現象。今後,在增(zēng)加(jiā)充填率,加快轉速的節能(néng)改造中,同(tóng)時進行滾動替代滑動主軸(zhóu)承的球磨機節能發行,增產節能效果更佳。
轉載請注(zhù)明來源:www.hrbxinyu.com