選(xuǎn)礦知識(shí)

褐鐵礦選礦磁選強化(huà)主要措施

時間:2017-03-10 20:55:50 來源:本站

1、適當降低入(rù)選鑿度,褐鐵礦的磁選(xuǎn)機*佳(jiā)分選粒度為+30μm,而鐵礦石主要由兩種硬度差異較大的高矽型(xíng)和矽卡岩型褐鐵礦所組成,磨至73%-200目時,因矽(xī)卡岩型(占(zhàn)全(quán)區60%以上)褐鐵礦過磨,-30μm粒度產率高達46%,金屬分布率占(zhàn)50%左右,不利於強磁化回收。經將入選粒度適當放粗,降(jiàng)為70%-200目,將原棒、球磨一對一改為二對一,加大處理量,充分發揮棒磨(mó)粒度均勻的優勢;改變球比,適當增加中小球,以減(jiǎn)少大球所造成(chéng)的磨(mó)礦產品過粉碎,結果磨礦產品(pǐn)-30μm含量減少18.99%,-30μm金屬(shǔ)分布率減(jiǎn)少20.68%。

2、發行磁選流程

原一段(duàn)磁選(xuǎn)精礦品位較低(僅51%±)且質量(liàng)不穩定(月合(hé)格率僅35%),難以滿足用戶需要(品位>52%)。1986年在工業試驗基礎(chǔ)上,增加一段強磁精選,精礦品位由51.17%提高到52.70%,精礦月合格率達到100%。

3、更新磁選機

原用5台磁選(xuǎn)機係老式非(fēi)定型設備,處理量小(xiǎo),分選效果差(選礦效率21.10%),每噸精礦單位能耗大(7.335KW.H)。經以2台CTB型磁選機取而代之,係統處理能力提高59.66%,選礦效率提高19.12%,精礦單位能耗降低(dī)46.79%,且因設備(bèi)台數少了而大大減少(shǎo)占地(dì)麵積。

4、完(wán)善磁選機

①將原純鐵齒板改為導磁不鏽鋼齒(chǐ)板。原純鐵齒板硬度低,易生鏽,造成卸礦困難,堵塞分選區,在磁場作用下易磨損鬆動跳出,既打(dǎ)壞噴水嘴或給礦(kuàng)盒,又易磨損齒尖,影響選別效果。改用導磁不鏽鋼齒板,有效地解決了上述問題,既不影響分選效果(guǒ),又大大延長齒板使用壽命和堵塞(sāi)周期,減少維修量,保(bǎo)證設備(bèi)安全。②將(jiāng)齒角110°、齒距4mm、齒高1.4mm的齒板裝配由原來“尖對槽”改為“尖對尖”。這加(jiā)大了分選間隙載(zǎi)麵積,提高了磁場梯度,分(fèn)選區平均磁場強由(yóu)16100Oe增至17100Oe,提(tí)高5.85%。因而,磁選機(jī)台時能力由28t/h提高到30t/h,且改善了磁選精礦質量,提高了回收效率。③適當加大齒板間隙。將φ3.5mm墊條(tiáo)取(qǔ)代φ3.2mm墊條,分(fèn)選間隙(xì)由原來1.24mm擴(kuò)大到1.56mm,有利於提高磁選機台時能(néng)力,延長齒板堵塞周期(qī),盡管分選平均(jun1)場強略有降低,但分選效(xiào)果基本不受影(yǐng)響。

5、加強操作(zuò)控製

①增加一段脫碴篩,加強對入選礦漿的控製。采用二段脫碴篩,十分(fèn)有效地避免較粗粒級,臨界顆粒進(jìn)入磁選機(jī),防(fáng)止(zhǐ)齒板過早堵塞(sāi)。②增加一道清洗水噴嘴,強化清洗,加強對精選品(pǐn)位的控製。原隻有一道清洗(xǐ)水噴嘴,一旦處(chù)理量偏大,原礦品位較高,給礦濃度較大(dà),清洗就很不充分,精礦中的(de)單體石英增多(duō),磁精品位難保。③采用現代化手段監(jiān)測(cè)磁選產品質量。采用(yòng)載流品位分析儀,瞬時顯示給礦、磁精品位、濃度,為(wéi)操作人員提供質量信息,提(tí)高操作質量。④每班定期(qī)大水量清洗齒板數分鍾,以確保齒板(bǎn)處於較好工作狀態。

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