東鞍山赤鐵礦石是我國典型的相對難選的(de)貧赤鐵礦石(shí),礦物品種多,結構構造複雜(zá)、鐵礦物嵌布粒度細。
自從1958年建廠(chǎng)以來,破碎工藝(yì)采用三段一閉(bì)路的工藝一直應用(yòng)至今,選礦工藝采用兩段連續磨礦,單一堿性正(zhèng)浮選的工藝(yì)。由於東鞍山鐵礦石本身存在的特點,加之選礦工藝的落後,使得選廠的技術經濟指標落後於國內赤鐵礦選礦(kuàng)設備廠,鐵精礦的品位較低隻有59~60%,無法滿足下一道(dào)工序的要求,一度麵臨停產的局麵。多年來,選礦(kuàng)技術工作者圍繞提高選礦技術經濟指標進行(háng)了大量工作,取得了較為顯著的成效,在單一堿性正(zhèng)浮選工藝過程中進(jìn)行了大量的實驗和(hé)工作試驗。
隨著選(xuǎn)赤鐵礦(kuàng)設備技術的日益發展,在齊大山選礦廠改(gǎi)造成功經驗基礎上,2002年東鞍山(shān)燒結廠選礦車間工藝進(jìn)行了全麵的工藝改造,將延續40多年的兩段連續磨礦、單一(yī)堿性正浮選流程改為(wéi)兩段連(lián)續(xù)磨礦、中礦再磨、中、磁陰離子反浮選工藝,新工藝在2002年10月投產以後取得了較(jiào)為顯著的經濟效益,選礦技術經(jīng)濟指標得到了長足的進(jìn)步與發展,特(tè)別是精礦指標達到了64.5%以上,為鞍山貧赤鐵礦石的(de)選別(bié)起到了成功的示範作用(yòng)。新工藝投(tóu)產以後還存在金屬回收率較低的問題,針對流程存在的問題進行(háng)工(gōng)藝(yì)流程(chéng)的完善工作,首先在2004年對再磨能力不足的問題進行改進,拆除原兩台Φ3200×3100mm球磨機更換為4台Φ2700×4000mm球磨機,增加了再磨的能力,使得再磨磨礦細(xì)度提高了10%左右,減少了中礦循環量,優化了流程的指標,使得選礦工藝指標有了較新的進步。
2007年東鞍山燒結廠(chǎng)選礦工藝進行球磨(mó)大型化改造工程(chéng),將原10個係列Φ3200×3100mm球磨機更換為(wéi)Φ5030×6700mm三個係列球磨機,在選別工藝上針(zhēn)對磁選能力不足的問題增加了磁選機(jī)的台數,在分級作(zuò)業采用了篩分效率高的(de)德(dé)瑞克振動篩(shāi),在2007年12月(yuè)份全麵投產(chǎn)後選礦技術(shù)經濟指標達到了精礦品位65%,金(jīn)屬回收率達到了70%以上。
這裏我們羞羞视频(yuán)機械給大家介紹了東鞍山赤鐵礦石的工藝礦物學特征以及(jí)礦石可選性(xìng)研究、實驗室小型試驗、連續(xù)試驗(yàn)單係列工業試驗和現場的赤鐵礦選礦設備改造工作,分析了各種工藝流程的(de)特點(diǎn)以及工藝改(gǎi)造後所做的完善工作。