1、前言
程潮鐵礦選礦車間原設計四個係列,采用8台φ2m電磁磁力脫水槽作為**段選別設備(bèi),用於脫去分級機溢流中的礦泥和細粒脈石。
生產實踐表明,脫水槽的*大(dà)弊病是耗水(shuǐ)量大,對濕選原礦(即球磨給礦)而言,水的單耗一般達到4.4m3/t原(yuán)礦,占濕選水的單耗的38%左右。隨著能源的緊張和電能價(jià)格的上漲,節約用水已被選礦工作者所關(guān)注。其次,電磁磁力脫水槽線圈受潮,匝間短路,導致線圈被(bèi)燒,經常(cháng)處於不正常的狀態。於是,選礦車間於(yú)1984年7月用φ1050×2400永磁筒式磁選機取代了(le)磁力脫水槽(cáo)。
多次流程考查及生產實踐表明(míng)了,程潮鐵礦應用φ1050×2400永磁筒式磁選機收到了良好的效(xiào)果。
2、φ1050×2400永磁筒(tǒng)式磁選機應用效(xiào)果
φ1050×2400永磁筒式磁選(xuǎn)機從投入使用至今,多次流程考查及生產實踐表明了該機和φ2m電磁磁力脫水槽比較,有如下優點:
(1)拋尾效果好,精礦品位(wèi)有較大幅度提高。
采用φ1050×2400筒式磁選機拋尾產率(lǜ)為30.18%~41.91%,平均為24.81%,而磁力脫水槽拋尾產率平均為26.35%,φ1050×2400永磁磁選機比磁力脫(tuō)水槽(cáo)多拋尾8%左右,符(fú)合“能丟早(zǎo)丟”的選別原則。
流程考查結(jié)果表明,采用脫水槽一般可將分溢品位40%左右提高到50%左右,提高(gāo)幅度為10%。而采用永磁機可將分(fèn)溢品位由(yóu)44.09%提(tí)高到63.25%,提高幅度為19%。
永(yǒng)磁磁選機提(tí)高精礦品位的幅度較大,對下步選別作業提高品位極有好處。
(2)耗水量降低
對濕選原(yuán)礦而言,φ1050×2400筒式磁選(xuǎn)機(jī)水的(de)單(dān)耗為2.52~3.84m3,比脫水槽水的單耗(4.42m3)降低1.41m3。若按年處理原礦(kuàng)133萬t考慮,扣除-75+6mm級別幹尾(占原礦(kuàng)量29%)與水洗(xǐ)分溢(占原礦量(liàng)8.92%)外,年入磨量則為82.57萬t,這樣年節約用水116萬m3左右,間接地降低了能耗。
(3)分選效率高
分選效率反映礦物分(fèn)離的完(wán)全程度,根據漢考克公式計算表明,采用φ2m磁力脫水槽的分選效率為27.99~50.98,而φ1050×2400永磁筒式磁選機的分選效率竟達(dá)67.12%~78.20%。由此表明,采(cǎi)用φ1500×2400永(yǒng)磁筒式磁選機的分選效率比用φ2m磁力脫水槽的分(fèn)選效率要(yào)高得多。
(4)處理能力增大
由於采用(yòng)了細篩再磨工藝,用細篩控製分級可以將一段磨礦產品粒度適當放粗(cū),在保產品質(zhì)量的(de)同時,也兼顧到產量。由於(yú)φ1050×2400永磁筒式磁選機選加盟(méng)磁鐵礦時的(de)處理能力可達100t/h,更(gèng)適合於現有流(liú)程。再磨(mó)磁選機適(shì)用兩台φ1050×2400永磁機,考查結果表明(míng),當生產量*大時(即三台球磨給礦,水洗開車時),再磨磁選(xuǎn)的總負荷是122.97t/h,平均每台負(fù)荷61.49t/台(tái).h,磁(cí)選機生產(chǎn)能力不但能滿(mǎn)足生產中(zhōng)*大波動負荷(hé),且(qiě)有富餘,解決了原生產(chǎn)能力(lì)不夠的問題。
(5)設備維護簡單,操作穩定
使用φ1050×2400永磁筒式(shì)磁選機時由於不用激(jī)磁電流,因而操作穩定;同時克服了電磁磁力(lì)脫水槽存在的線圈受潮和匝間短路而造成線圈被燒的弊(bì)端。
3、結語
φ1050×2400永磁筒式(shì)磁選機的應(yīng)用,克服了電磁磁(cí)力脫(tuō)水槽存在的線圈受潮和匝間短路而造成(chéng)線圈經常(cháng)被燒(shāo)的弊(bì)病,生產處於正常狀態。該機(jī)處理能力大,用於粗選更適合於帶有細篩再磨的工藝流程。生產實踐表明,由於采用該(gāi)機,提高了綜合(hé)技術(shù)經濟效率:
①多拋尾(wěi)礦平(píng)均達8.46%;
②分(fèn)溢品位平均提高19%,高於磁力脫水槽的(de)10%;
③分選效率達67.1~78.2%,高於磁力脫水槽(cáo)的27.99%~50.98%;
④永磁筒式磁選機水的單耗比脫(tuō)水槽降(jiàng)了1.41m3/t濕選原礦(kuàng),按年處理原礦133萬t計,年節約用水116萬m3,間接地節(jiē)約了電(diàn)能。