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赤鐵礦強磁反浮選(xuǎn)選礦實驗

時間:2017-03-09 19:24:00 來源(yuán):本(běn)站

該礦石中主要鐵(tiě)礦物為赤鐵礦、褐鐵礦,脈石主要為石(shí)英、角閃石。有(yǒu)害雜質硫含量很低(dī),但磷含量偏高。針對礦石性質和特點以及我國目前選礦(kuàng)技術發展的現狀,采用強磁一反浮選流程進行分選試驗。結果表明,在原(yuán)礦鐵品位為37.lO%的情況下,可獲得(dé)鐵精礦品位(wèi)62.10%,回收率(lǜ)72.20%的良好選別指標。

1、前(qián)言

我國鋼鐵工業高速發展,鐵礦石原料的(de)需求也急速增長,采用(yòng)合理工藝技術,開(kāi)發國內氧化鐵礦石資源顯得尤為重要,也符合國家(jiā)利用有效資源政策。通過對鐵礦石化(huà)學組成和礦物組(zǔ)成的(de)分析,查明了礦石中鐵元素的含量及礦物存在形式、嵌布粒度特性(xìng)、有用礦物與脈石礦物間的(de)共生關係,探索(suǒ)鐵礦物有效回收利用的*佳工藝條件(jiàn)及可能(néng)達到(dào)的指(zhǐ)標。

2、工藝礦物學研究(jiū)

原礦多元(yuán)素(sù)分析結果見表1。

工(gōng)藝礦(kuàng)物(wù)學分析表明,礦物多呈他形粒狀針狀,嵌布粒度較細,一般為0.002~0.173mm,嵌布類型以包裹型為主,部分為不規則毗連型。赤(chì)鐵礦、褐鐵礦占總含鐵元素近900/0,是礦石的主(zhǔ)要含鐵礦物,次之(zhī)為磁鐵(tiě)礦,含量小於5%。礦石(shí)中有害雜質硫含量很低,但磷含量偏高,另外組成(chéng)脈石的4種主要成分以矽為*多。鐵物相分析結果見表2。

表1 2 赤鐵礦原礦分析結果

3、選別工(gōng)藝試(shì)驗

由於赤鐵礦、褐鐵礦為弱磁性礦物,而脈石石英無磁性,因此,對該礦石的選別可采用強磁選方案,而脈石礦物中的石英在(zài)一定條件下可浮性較好,采用反(fǎn)浮選方法選別(bié)該礦(kuàng)石(shí)是有效的。結合礦石(shí)的性(xìng)質和(hé)特點(diǎn)以及(jí)我國目前選礦技術發展的現狀,擬采用強磁-反(fǎn)浮選的方案進行實驗。

3.1、強磁選磨礦細度試驗

根據磨礦細度曲線,按照不同(tóng)的磨礦時間分別磨到-0.074mm占59.80/0、74.40/0、82.3%、90.6%、95.2%、98.8%樣品,采用XCSQ-50x70型濕式(shì)強磁選機,在磁場強度7.96xl05A/m (100000e)、分選濃度10%的條件下進(jìn)行強磁選試驗,尋(xún)找強磁選精礦品位和回收率隨磨礦細度的變化的規律,從而確定適宜的磨(mó)礦細度。試驗結果如圖1所示。

不同磨礦細度條件下強磁(cí)選試驗結果

圖1試驗數據顯示,隨著粒度變細,精礦品位隨之升高,而回收率隨之下降(jiàng)。由於鐵(tiě)礦物嵌布粒度細,磨礦產物單體(tǐ)解離度低,所以精礦(kuàng)品位都(dōu)不高。同時因為赤鐵礦、針鐵礦及褐鐵礦(kuàng)在磨(mó)礦過程中易泥化(huà),微細的鐵礦物顆粒很難回收,故尾礦品位高,精礦回收率低。

為了(le)兼顧精礦(kuàng)品位、回收率和生產實際情況,經過綜合分析(xī),試(shì)驗確定-0.074mm占90.60/0的磨礦(kuàng)細度作為後續試驗的磨礦細度(dù),此時精礦(kuàng)品位為56.51%,回收(shōu)率為75.96%,強磁選精礦還需進(jìn)一步精選。

3.2、強磁選磁場強度試驗

在選擇磨礦細度-0.074mm占90.6%的條件下,對同一磨礦產品縮分出平等試驗5份,分別在磁場強度4.77×10(5)、6.37×10(5)、7.96×10(5)、9.55×10(5)、11.0×10(5)A/m(6000、8000、10000、12000Oe和14000Oe)的條件下進行了係列強磁選試驗(yàn),除場強(qiáng)不同外,其餘試驗條件相同(tóng),試驗結果見圖2。

不同磁場強度條件(jiàn)下強(qiáng)磁選試驗結(jié)果

3.3、精礦反浮選試驗

在磁場強度為11.1×10(5)A/m(14000Oe)下,得到的(de)精礦回收(shōu)率較高,但品(pǐn)位較低,還需進行進一步精選,精(jīng)選試驗采用反浮選工藝。目(mù)前反浮選捕收劑有陰(yīn)離子型和陽離子型,以陰離子型為多(duō),例(lì)如代號(hào)RA515、RA715、HD和MD等(děng)。本(běn)試(shì)驗(yàn)采用(yòng)的捕收劑代(dài)號為QF,是一種(zhǒng)新型陰離子捕收劑,捕收對象為脈石礦物,輔助浮選藥劑還有NaOh、澱粉、氧化鈣。其中NaOH為pH調整劑(jì),澱粉為鐵礦物抑製劑,氧化鈣為脈石(shí)礦物活化劑。

反浮選試驗在pH調整劑(NaOH)、抑製劑(澱粉)、活化劑(CaO)、捕收劑(QF)4個試驗條件中保證(zhèng)3個試驗條件不變的情況下改變其中一個試驗條件,以確定*佳試驗(yàn)條件。通過試驗*終確定pH調(diào)整劑(NaOH)用量為1.4kg/t、抑製劑(jì)(澱粉)用量為1.0kg/t、活化劑(CaO)用量為0.8kg/t、捕收劑(jì)(QF)用量為0.4kg/t。在磨礦細度為-0.074mm占90.6%的條件下的開路試(shì)驗(yàn),試驗流程見圖3,得(dé)到精礦品位62.9%,精礦有害雜(zá)質表明該流程較為合理。

3.4、磨礦-強磁-反浮選閉路流程試驗

為考查中礦在浮選過程(chéng)中(zhōng)對精礦(kuàng)指(zhǐ)標的影響,進行閉(bì)路試驗,采用一次粗選、一次精選和一次掃選。流程見圖(tú)4,試驗(yàn)結果見表4。

試驗結果表明,中礦返(fǎn)回對精礦指(zhǐ)標影響不大,閉路流程可得到品位62.10%、回收率(lǜ)72.20%的鐵精礦,但尾礦品位(wèi)偏高。

4、產品檢測與分析(xī)

(1)鐵精礦多元素分析(xī)。對閉路試驗所得鐵(tiě)精礦的多元素分析結果見表5.該鐵精礦因含矽高而呈(chéng)酸性。

鐵精礦(kuàng)多元素(sù)分析結果

(2)鐵(tiě)精礦密度測定。采用比重瓶(píng)法測得鐵精礦密度為4.52t/m3。

(3)推薦工藝流程和主要技術指標。推薦(jiàn)工藝流程見圖4。采用兩段連續磨礦,生產便於控製。該方(fāng)案於2010年5月投入生產(chǎn)實踐,目前生產穩定,實踐證明含(hán)弱磁性且(qiě)礦物嵌布粒度細的赤鐵(tiě)礦石,使用磨礦—強磁(cí)—反(fǎn)浮選選(xuǎn)礦工藝流程,可得到品位、回收率都較為理想的鐵精礦。

5、結語

(1)該礦石品位較高(gāo),但礦物嵌布粒度細(xì),常規磨(mó)礦細度條件下的單體解離度較低。

(2)采用磨礦—強磁—反浮選處理該礦石是較為合理的(de)工藝流程。可得品位62.10%、回收率72.20%的鐵精礦(kuàng)。

(3)原礦含磷0.377%,偏高,但磷礦物大多分布於石英中,選別(bié)過程中隨(suí)石英(yīng)進入尾礦,鐵精礦含磷降至0.085%,達到了國家標準。

(4)本試(shì)驗強磁選(xuǎn)尾礦和浮選尾礦合並(bìng),平均品位為18.00%,拋(pāo)棄非常可惜,建議對其進行綜(zōng)合作用。

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